脱硫废液由脱硫除尘:塔流入废液池(在废液池内有防止废液沉淀的搅拌 器),鼓风机通过设在废液池内的曝气器,强制氧化脱硫废液,然后脱硫废液 由废液泵泵至水力旋流器,进行废液浓缩。溢流清水流至回水池,由循环泵泵 水出成为—工艺水,另外约有5%的水经调整PH值后排入。经浓缩后的废液再 由真空皮带脱水机进行脱水处理,脱除的废渣暂存在渣厂,进行统一处理,废 水回流至废液池再循环。
废渣中含有大部分的石膏,约20%的水份, 部分烟尘和Ca(0H)2等物质。
二、控制系统 l、集散型控制系统 集散型控制系统,功能较全,灵活性、可靠性高,可实现自适应控制。配 备功能齐全的检测、显示仪表,如SO2、布线测量仪、烟气量测量仪、温度测 量仪、粉尘测量仪、PH计变送器、液位变送器、电磁流量计、显示屏、仪表屏 、计算机、 打印机等。
控制时,根据出口烟气量、SO2、浓度的测量值与设定值的对比;或根据 脱硫废液PH值、脱硫效率与设定值的对比;控制碱液供应量,改变液气比L/ G;控制石灰乳液流量,改变碱液浓度等手段保证出口SO、浓度;脱硫效率稳 定在设定范围;根据各水池中液位计的测量值与设定值的对比,控制各有关设 备运行,保证供液系统正常运行;运行参数检测数据自动记录、储存及打印。 一切操作都由设定的程序自动完成, 也可在需要时转换为手动操作。除以上 的控制外,水系统各主要设备还配有紧急备用设备,可在设备发生故障时,紧 急启动,以维持脱硫系统的正常运行。
2、手工操作控制系统 手工操作控制,配备电控柜等一些必须设备.设备配置简单、廉价。
控制时,主要靠已获得的经验控制参数,人工操作。在调试阶段,根据出 口烟气量、SO2浓度的测量值与设定值的对比,或根据脱硫废液PH值、脱硫 效率与设定值的对比,控制碱液供应量,改变液气比L/G;控制石灰添加量, 改变碱液浓度等手段保证出口废液PH值或SO2浓度、脱硫效率稳定在设定值范 围。其间控制采用手动操作;人工干预。调试确定的运行参数,记录下来。 (如碱液浓度、循环水量、出口S0、浓度、生石灰添加量等作为以后的运行的 依据。)
除上述两种控制水平外,还设计厂一种介与此两种水平之间的控制手段, 可以根据用户需求选用,在此不再赘述。
3、沉淀过滤丁艺 沉淀产出上浮液可能带有少量悬浮物,在下—道结晶工序中带入结晶,再 焙烧后混入氧化镁返回乳化吸收液,一般对工艺无影响,但是大量富集后,使 返回氧化镁品位降低,在工艺中可抽取一定量上浮液,经WH型高效悬浮物分 离器过滤,以保持上浮液中细浮物平衡。
4、浓缩结晶: 浓缩结晶物为MgSO3·6H2O,MgSO3·3H20,MgSO4·7H2O,MgSO4·3H2O, 在40℃以下结晶物含结晶水在6—7%,经离心过滤后,其吸附水在0.5—2% 。由于电厂废热蒸气比较丰富,浓缩结晶工序可在电厂完成。
四、制酸厂回收工艺概况 由于在SO2—SO3转化过程中,对含SO2气体中水份控制要求<l%,而 SO2含量8—10%,所以亚硫酸镁的分解可分为两道工序进行:烘干脱水-焙 烧分解。前道烘干脱水工序控制在180—200℃可使所有结晶水脱完,其热源 可利用后道焙烧分解炉(回转窑)余热。
焙烧分解 MgSO3分解温度比MgSO4低,故在回转窑焙烧料中可加入少 量还原剂,促进分解反应:2MgSO4+C→2MgO+2S02+CO2
焙烧温度控制在815℃±5℃,以满足一定的分解速度,又保证不使MgO 烧结成硬块。
回转窑热源,采用专项技术----等离子弧热源,其优点: 1、热源为干净能源,不产生其它杂物(如固体灰尘、氢燃烧后水份)。 2、便于采用内加热方式,节能效果好。 3、回转窑采用内加热后,便于炉窑的密封,在焙烧过程中有利于提高SO2 在炉内的浓度。 4、回转窑内加热方式,可选用合适酸性耐火炉衬,使炉龄提高。焙烧工序 的电耗估计在0.8—l,2Kwh/kg焙料。
五、市场分析 自一九九五年后,我国大中型硫酸厂都改用硫磺制酸,硫磺来源靠从日本 进口,日本硫磺从中东石油中提炼而得,中东局势不稳定,影响硫磺进口的不 稳定,所以许多硫酸厂迫切希望国内有稳定的硫资源供应。上海地区硫酸消耗 量在40万吨/年,去年苏州(苏化)、无锡等地又相继扩建30万吨的制酸车间, 所以硫资源有着广阔的市场基础。
六、经济效益估算 收入: l、产出98%硫酸 15331吨 产值735.888万元 2、减少SO2排放收益 10433吨 价值208.66万元
支出: 1、氧化镁循环使用量 948吨 氧化镁损耗量 497.4吨 34.818万元
2、焙烧亚硫酸镁电耗 MgSO3烧量 16954吨
耗电 1017万度 203.4万元
3、人工费:吸收浓缩结晶,焙烧分解工序,共40名
年工资总额 80万元
4、运输及其它费用 150万元
合计:(四项相加) 468.218万元
盈利:(735.888—468.218) 267.67万元
说明:有关计算数据 SO2吸收率:86% 氧化镁下艺S:Mg=1:0.82 日工作23.5小时 年工作(运转)360天 氧化镁损耗率5% SO2转化率99% 考虑自备电厂少量的电耗,加到电价中计算。
最终盈利两部分:267.67万元+208.66万元(排污费) |